利用QYD技术解决变脱系列问题
变换气脱硫在相当一部分企业运行的不理想,困拢着正常生产,有的企业甚至长期脱硫效率低下,再生状况极差,系统阻力大,严重时发生脱硫塔带液,用减小溶液循环量或减小气量的办法来维持生产,影响了企业的经济效益,有的企业还有带液至后工序变压吸附岗位,吸附剂报废,给企业带来了极大的经济损失。
长春东狮科技(集团)有限责任公司根据变换气脱硫的特征,收集了大量数据资料,进行了多年的摸索与探讨,理论与实践,开发了有自主知识产权的变脱塔QYD型复合传质内件,并在山东宁阳飞达化工有限公司首次投入工业化生产,各项指标、经济效益超过了预期目的。
07年的青岛脱硫技术协作网会议上,对这项技术进行了公开推荐,相当部分企业进行了采纳使用。
使用该技术的目的,就是为了提高经济效益,优化工艺 ,解决变脱一系列问题:
一、投资少,改造方便
河南汝阳鑫冠化工有限责任公司,是一家年产10万吨甲醇的煤化工企业,原本计划在变脱用填料塔工艺,在改造、扩产中利用原两台碳化塔进行改造成变脱塔。采纳的就是长春东狮QYD复合传质内件技术。
请看下面填料塔工艺与QYD无填料塔工艺的投资比较;
A、填料塔工艺:
a、填料1200×120M3=144000元。
b、液体分布器24000×1+30000×1=54000元。
c、脱硫泵280m3/h×3×50000=150000元。
d、再生喷射器3200×16=51200元。
e、阀门16×800=12800元。
f、辅材(压力表、尾管、法兰等)15000元。
合计:427000元。
B、QYD无填料塔工艺:
a、内件250000元。
b、脱硫泵155 m3/h×3×25000=75000元。
c、再生喷射器3200×8=25600元。
d、阀门8×800=6400元。
e、辅材(压力表、尾管、法兰等)7500元。
展开全文合计:364500元。
二、运行费用低(仅电耗一项)
a、填料塔工艺:200KW×2×24×0.35=3360元。
b、无填料塔工艺:90KW×2×24×0.35=1512元。
每天节约电费1853元×330天=611490元/年。
三、优化了工艺条件
a、塔内气体通道增大,缩短了气、液的逆流接触时间,减少了CO2的损失,提高了CO2的有效利用率。
b、溶液中CO2含量的减少,其溶液中碳酸氢钠的含量,溶液的黏度也会随之下降。
c、因为溶解的循环量只是填料塔溶液循环量的50%左右。使富液的再生时间得到延长,减轻了再生负荷,提高了贫液的质量。
d、贫液质量的提高,进一步地提高了气体的净化度。
e、更主要的是解决了二大难题——堵塔问题、腐蚀问题。
四、结束语
长春东狮QYD型脱硫塔复合传质内件技术,在新塔制造,旧塔改造都可实施,达到同样的效果,目前还有很多企业变脱系统存在着这样或那样的问题,没有得到彻底解决,对填料塔还抱有幻想,时代在发展,技术在进步,要真正把变脱系统完整地搞好。
QYD无填料塔技术才是发展的方向——方向比努力重要。